2024年3月5日發(作者:寫給自己的話)

抽油機井管理中電流監測作用的認識
【摘要】我們隊處于過渡帶邊源,去年末投產17口新油井,同期投注28口注水井,生產結構又有了新的調整。根據實際生產情況,電流資料的監測在一定程度上反映出現場抽油機井的工作現況,因此結合實際經驗和抽油機井現場所遇到的故障問題,對電流監測在抽油機井管理中的作用進行了判斷和總結。通過分析,總結出,為下一步更好的管理抽油機井,完成抽油機井的最佳生產提供技術支持和指導。
【關鍵詞】電流;抽油機;作用
前言
抽油機井電流監測是抽油機井日常管理的一項重要內容,采油工抽油機井錄取電流數據時,要在抽油機驢頭下上下死點各按一次采樣鍵,然后通過顯示按鍵把上下電流讀出來。通過每日監測的數據,分析電流變化原因,進而采取相應措施,提高或恢復抽油機井的生產能力。
一、判斷油井的結蠟情況
一般抽油機以正常生產時電機上行電流為基準電流,同時參考下行電流,當電流連續2次達到基準電流的1.4倍時就應及時安排洗井,減少因結蠟造成的電機負荷增大,產量下降。此現象的抽油機井一般在洗井周期末期出現,洗井后電流能夠恢復正常,產量經過幾日后也可恢復到最佳狀態。我們通過對幾口井熱洗后的跟蹤量油及化驗,24小時~72小時基本上可恢復到正常。
由于大慶油田石油含蠟量高的特點,在開采過程中隨著舉升高度的降低及溫度的下降,每一口井油流運動到某點時出現蠟聚集,出現管徑變細,阻力增大,電流明顯上升。
這種屬于結蠟造成的電流上升有以下特點:一是結蠟造成的電流上升有一個緩慢的過程;二是伴隨產液量電流有輕微的變化,但一般不會變化太大,主要是因為結蠟嚴重的井產液量不會太高(低于25t/d),不需要多大的過流面積;三是經歷了緩慢上升后,電流會在一個較高水平上相對穩定,隨后有一個明顯的抬高,這是就需要洗井,因此電流數據的錄取不能間斷。對于產液量比較高的井(10-25
t/d)均可用這種方法確定熱洗周期。
當然,結蠟造成的電流上升并不是每一口井都這么明顯,也有少數油井變化不明顯,例如西41-12井就出現過這種情況,為有效延長其熱洗周期,對該井的現場資料進行嚴格的跟蹤;今年該井作業起出后發現管、桿帶蠟(電流資料上沒有明顯變化);分析原因主要是該井產液量比較低(小于10t/d),結蠟所造成的摩擦等載荷在整個載荷中所占的比重較小,以及由于傳動效率的原因,經多個傳動環節后在電機上未能表現出來。這種油井在我隊占17%左右,其熱洗周期的確定主要靠長期的經驗積累。
二、抽油機平衡狀況的判斷及調整
利用電流判斷抽油機的平衡狀況,是我們經常采取的一種方法。抽油機平衡率的計算方法為I下÷I上×100%。其值為85%~115%為合格,否則為不合格,即不平衡。抽油機不平衡時,其一是對電機。當抽油機不平衡時電機運轉,此時電機對外做功不均勻,不僅電機易損壞,也造成效率降低和功率浪費。
其二是對抽油機。當抽油機曲柄運轉不平衡時,抽油機易發生振動,使各緊固部分的螺絲松動,影響抽油機的使用壽命。同時也對抽油桿及抽油泵造成一定
的影響。
平衡調整計算的經驗公式:
調整方向根據上電流和下電流的對比,上電流高于下電流向外調整,上電流低于下電流向內調整。經現場實際應用,在載荷、沖程、平衡塊質量、電流等數據錄取比較準確時,公式具有較高的準確性。
三、判斷抽油井傳動系統故障
油田目前所采用的抽油機主要是由懸繩器、游梁、連桿、曲柄、減速箱等多個傳動設施將電機的功變成帶動光桿上下運動的能量,如果任何一個環節傳動效率降低,均會造成電機電流的非正常變化。西52-斜18井正常生產時上電流32A,下電流為23A,于2012年5月初急劇上升到上電流55A,下電流則上升到45A。考慮到該井于4月份剛剛進行同周期內熱洗,排除了結蠟影響的電流上升。井組及技術人員在現場檢查時發現了減速箱出現串軸現象,同時有較大的打齒聲,經驗正該井出現了嚴重的齒輪損壞。通過更換減速箱后,電流又恢復到正常生產時的水平。分析總結:生產井電流上升一般首先考慮到結蠟影響,但這種情況與結蠟的區別在于電流在短時間內急劇上升,卻不會出現卸載,此時應及時檢查抽油機井傳動系統工作是否正常。
四、地面調參引起的電流變化特征
根據油井供液能力等生產情況的變化,調整沖程、沖次等地面生產參數是一種主要的增產與節能降耗手段。沖程的調整會引起扭矩的變化,沖次的調整會引起動載荷的變化,從而引起電流的變化。由我隊部分調參井電流的變化得出:調大參數井電流前后對比,上行電流明顯增大,下行電流略有減小。
沖程變小,電流變化情況相反,沖次的變化主要對動載荷造成影響,載荷變化較小,因此電流變化不明顯。地面生產參數變化時,尤其是沖程變化時,因及時根據電流變化調整平衡,避免參數調整后造成能耗增加以及對設備的損壞。
五、注采關系調整對電流的影響
由于注采關系的調整,連通水井進行了層段調整,使得抽油機的電流也相應發生了變化。我們隊西丁4-10井,前期產液量一直在110噸左右,上電流在60A,下電流在58A左右。2012年4月發現該井產量降到50噸左右,電流降到40A/35A。連續核實三天,產量相同,核實電流表基本也不變,上報測試隊進行測試驗正,發現并沒有發現井下故障,只是上載荷及下載荷均明顯下降,功圖面積變小。進行連通水井的查找,發現其中之一的連通水井西4-108一個月前進行了測試調整,配注由110下調到50立方米每日,而與油井西丁4-10連通的主要層位進行了封堵,終于找到電流下降的原因。抽油機的地下生產有變化也直接影響到電流的變化。
六、根據監測電流對井下故障進行輔助判斷
對于井下桿泵故障,也可以跟據電流的變化做出相應的判斷。以抽油桿底部斷脫為例,抽油桿底部斷脫,在管、泵基本不漏失的情況下,電流表現為上電流明顯減小,下電流增大(在結蠟較嚴重的井上上電流變化幅度不大)。
以西4-丁26井為例,正常生產時電流35A/32A,06年3月11日井組人員錄取數據反映電流為28A/41A,安排量油發現不上液面,功圖測試顯示為抽油桿斷脫,最小載荷減小5KN,比較符合抽油桿底部斷脫特征。06年3月16日作業施工起出后發現斷脫部位為對接爪斷,驗證了原先的推測。
七、結論
抽油機的電流變化是由以上各種因素綜合作用的結果,不同的井變化的原因
不同,其電流值變化也不同。是抽油機井生產情況的一個基本的表述,要認真錄取每一個資料,進行正確的分析,避免不必要的影響和浪費。
八、對電流監測作用的認識及建議
1、及時取準電流資料,認真分析電流變化原因,調整平衡到最佳合理范圍內。
2、要對每口井做好電流監測曲線,保證及時發現變化的趨勢。
3、加強員工隊伍素質培養,提高員工責任心。
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