2024年3月25日發(fā)(作者:和水有關的成語)
第37卷第4期
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文章編號:1o03?2843(201I)O4.0666-06
安谷水電站消能防沖布置方案優(yōu)化
覃文文,劉華,胡嵐平,李連俠,沈煥榮,易文敏
(四川大學水電學院,四川成都610065)
摘要:安谷水電站布置在山區(qū)轉平原入口的沖積扇上,樞紐消能防沖的方案設計關系到建筑物的安全和下游河床河
岸的穩(wěn)定.本文通過整體水工模型實驗,在原設計方案的基礎上,對樞組的消能防沖方案進行優(yōu)化,對比分析了閘下消
力池池內及出口處的水流流態(tài)、流速分布及閘下消能率.提出的優(yōu)化方案簡化了消能工的結構,節(jié)省了工程量,較好地
解決了消能防沖問題.
關鍵詞:泄洪沖砂閘;消力池;兩級消能;消能防沖;方案優(yōu)化
中圖分類號:TV222 文獻標志碼:A
doi:10.396%.issn.1003—2483.201 1.07.43
1 引言
閘壩型水利樞紐作為水工建筑物的主要類型,在國內分布廣泛,數量眾多,其基本特點是上下游水位差相
對較小,但閘壩建筑普遍存在河床抗沖刷能力差,不同閘門開啟方式會導致不對稱的集中水流等問題,危及建
筑物本身及下游地區(qū)的安全.因此需要設置合理的消能防沖工程 J.國內外有許多因消能防沖工程設置不當而
造成的閘壩失事.如印度的Khanki堰1895年失事,Narora堰1985年失事,Islam堰和Deoha閘l929年失事等 j.
我國也有諸如此類事件,如古恰泄洪閘,消力池未能有效消除余能,在海漫段產生水躍,造成沖刷破壞【4J.南盛
攔河樞紐,因現有消能工不能滿足單孔泄洪的消能要求,導致海漫破壞,形成較大沖坑p J.新疆蘑菇湖水庫因消
能工設計不當,導致消力池失事【oJ.因此,閘壩下游的消能防沖問題,是水力學研究的重要內容,由于影響消能
防沖問題的因素較多,針對具體工程,需要通過模型試驗,來確定出經濟合理的消能防沖措施,解決閘壩下游的
消能防沖問題【7_8】.
安谷水電站擋水建筑物為閘壩,水庫調蓄能力差,遇洪水時大排大泄,絕大部分懸移質細顆粒泥沙將通過
閘壩排往下游.需要設置合理的消能措施,才能安全高效地消除下泄余能,有效地保護下游建筑物,同時保證河
道行洪能力和河岸安全.針對本工程,進行了水工模型試驗,來確定出經濟合理消能防沖措施,解決閘壩下游的
消能防沖問題.
2原方案實驗結果
2.1工程概述
安谷水電站位于四川省樂山市沙灣區(qū)安谷鎮(zhèn)境內,其樞紐的擋水建筑物包括非溢流面板壩、泄洪(沖砂)閘
壩、電站廠房、右岸接頭壩等.泄洪(沖砂)閘段布置于河床中部,全長186.0m,共設13孔寬12.0m閘孔,采用開
敞式平底堰,閘室凈高21.7m,閘室順水流方向長48.0m,中墩厚4m,縫墩厚5m,采用弧形工作門,工作門后底
收稿日期:2011.03。29
作者簡介:覃文文(1987-),女,碩士研究生,主要從事水力學方面研究;劉華(1969.),女,副教授,主要研究水力學及河流動力學,
電站水力學,水工建筑物.
第4期 覃文文,等:安谷水電站消能防沖布置方案優(yōu)化 667
板以1:4的斜坡接反弧段(半徑3Ore)與消力池相接.該工程擋水建筑物均按1 00年一遇洪水標準設計,相應流量
Q=10800m3/s,校核洪水按2000年一遇標準設計,相應流量Q=14OOOm3/s.泄洪(沖沙)閘下游消能防沖設計的
洪水標準采用50年一遇洪水,相應流量Q=I o000m3/s.
本工程根據重力相似準則,采用幾何比尺為1:70的正態(tài)模型進行試驗,流速比尺為1:8.37,流量比尺
1:40996,糙率比尺1:2.03,時間比尺1:8.37.針對消能防沖問題,對Q=4500m3/s、Q=8090m3/s、Q=lOOOOm3/s
等工況進行了實驗,以下游消能防沖設計洪水標準(Q=1 O000m3/s)I況為例進行分析說明.
2.2消能工布置
安谷水電站采用兩級消力池消能,消能工的布置如圖1、2所示:工作閘門后閘室底板以1:4的斜坡與消力
池相接,兩者以半徑30m的反弧段過渡.第一級消力池底板頂高程369.OOm,池長65.31m,消力池末端樁號
0+148m,池內布置兩排消力墩及一排差動式消力坎,消力墩頂高程均為374.Om,墩高5m,差動坎高3.75-5.Om,
坎后以1:2的斜坡與第二級消力池相接;第二級消力池底板高程369.5.OOm,池長41.OOm,消力池末端樁號
0+189m,池未端設差動式消力坎,坎高2.75 ̄4.5m,坎后以l:2的斜坡與長度為164m的海漫連接,至樁號
0+239m處,再以1:4反坡連接至樁號0+251m處,高程為374.5m,后接水平海漫,長為102m,海漫總長度164m.
閘室出口下游消力池內順水流方向布置有兩道導流墻.
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第一級消力池 第二級消力池。 海漫段
圖1 原方案消能工縱剖圖
圖2原方案平面布置圖
2.3試驗結果及分析
圖3、圖4為原方案不同閘門開啟方式下的流態(tài)圖,由圖3、4可見水流進入閘室內成降水曲線,下泄順暢,水
流出閘后向兩側擴散,在閘墩尾部形成明顯高于主流的縱向水翅,直至被下游水躍淹沒;第一級消力池內水躍明
第4期 覃文文,等:安谷水電站消能防沖布置方案優(yōu)化 669
3優(yōu)化方案試驗結果
3.1方案布置
根據原方案實驗得出的結論,對消能工形體進行了優(yōu)化如圖7、8所示,在原方案基礎下作了如下修改:(1)
取消了兩排消力墩;(2)取消了閘室出口下游消力池內的兩個縱向導流墻;(3)原推薦方案第四排差動坎消能率
很少,取消第四排差動坎;(4)取消了原有的閘室底板與消力池底板的反弧段連接,直接改用跌坎連接,跌坎位置
在0+67m處(高程372.Om),跌至消力池底板(高程369.Om);(5)在樁號0+105.Om處,即原推薦方案中第二排消力
墩的位置,設置一道連續(xù)消力坎(頂高程376.Om,頂寬1.5m),迎水面坡度1:0.5,背水面坡度1:2;(6)第二級
消力池差動尾坎位置在樁號0+148.Om處,其型式仍采用差動式消力坎;(7)消力池尾坎末端與海漫以1:12的逆
坡連接,逆坡段起點位置在0+158.Om(底板高程369.5m),末端至樁號0+212.Om,其后接57m長的平臺段(高程
374.Om,末端樁號0+269.Om);(8)海漫與河床之間以28m長的防沖槽連接,槽底面高程371.5m,頂面高程從
374.Om過度到河床高程374.5m,槽內用大石回填,上下游坡度分別是1:3.6和1:3
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圖7優(yōu)化方案消能布置平面圖
消力池護垣段 海漫段 大石回埴段
圖8優(yōu)化方案消能工縱剖圖
3.2試驗結果
優(yōu)化方案流態(tài)如圖9、圖10所示:在連續(xù)的消力坎前后形成兩級穩(wěn)定的水躍,兩級水躍明顯,消力池內水
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4結論
(1)優(yōu)化方案取消了原方案中第一排消力墩,避免了下泄高速水流對消力墩的直接碰撞和強烈沖擊,使得
消力池內水流平順,波動較小,有利于軟基上的建筑物安全.
(2)優(yōu)化方案將原方案第二排消力墩改為連續(xù)坎,使兩個消力池能均形成了穩(wěn)定的水躍,充分發(fā)揮了二級
消能的作用,在各級流量工況下,消能效果均良好.
(3)優(yōu)化方案取消了消力池內的兩個縱向導流墻,消力池內的流速橫向分布較為均勻;閘室底板與消力池
底板改用跌坎連接,增大了消能水體,消力池內流速及出池流速較原方案均明顯減小.
(4)優(yōu)化方案中海漫前段采用反坡設計,后段采用防沖槽回填大石,海漫上水面跌落較小,有效減小了海
漫及河床的沖刷深度,對海漫起到有效保護作用.
優(yōu)化方案閘壩下游采用連續(xù)坎與差動坎結合的兩級消力池,在各級流量工況下,消能效果良好,尤其適用
于安谷水電站床質較細、下游水墊較淺的條件,同時減小了施工難度,節(jié)約了工程投資.
參考文獻:
【1】武漢水利電力學院,水利水電科學研究院.中國水利史稿(上冊)[M】.北京:水利電力出版社,1979.
【2】毛昶熙.水閘運行管理中的水力學問題【J】_北京:江蘇水利科技,1990.
【3】毛昶熙,周名德,柴恭純.閘壩工程水力學與設計管理[M】.北京:水利電力出版社,1995.
【4】 陳萬波,王立志.古恰閘下游海漫破壞原因及處理辦法[J].黑龍江水利科技,2004(03):81—84.
【5】何哲,黃家寶.南盛攔河壩消能工破壞原因分析[J].廣東水利水電,2002(05):79—84.
【6 吳宇峰.蘑菇湖水庫消力池的失事原因分析[6】J]I排灌機械,2003,2l(6):27-29.
[7】文恒,智泓,牟獻友.水閘消能防沖設計條件的確定[J】.水利水電科技進展,2005,25(06):l7-20.
【8】左光棟,楊雪峰,張緒進.鉆根水利樞紐工程消能防沖實驗研究[J】.重慶交通大學學報,2005(2):144-148
Optimization of energy dissipation and antiseour arrangement for Angu
Hydropower Station
QIN Wen—wen,LIU Hua,HU Lan—ping,LI Lian-xia,SHEN Huan-rong,YI Wen-min
(School of Water Resources and Hydropower,Sichuan University,Chengdu 6 1 0065,P.R.C.)
Abstract:Angu Hydropower Station is located in the alluvial fan where the mountains disappear into the plain.The design
proposal of the energy dissipation and antiscour is related to building safety and the stability of downstream riverbed and
riverbank.This paper conducts an overall hydraulic model experiment,then,based on the original design,optimizes the
energy dissipation and antiscour proposal,and analyzes flow regime,velociyt distribution within and outside the stilling and
coefifcient of energy dissipation.The proposed optimization solution simplifies the structure of energy work,saves the
engineering quantiyt,and effectively solves the energy dissipation and antiscour question.
Key words:flood—-discharging and sand--sluicing gate;stilling pool;two--stage of energy dissipation;energy dissipation and
antiscour;optimization of arrangement
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